8月2日,大唐韓城第二發(fā)電公司3號鍋爐空預(yù)器檢修后漏風(fēng)率測試結(jié)果出爐,實際數(shù)據(jù)顯示,3號爐在60萬千瓦滿負荷運行時A側(cè)空預(yù)器漏風(fēng)率為3.48%、B側(cè)漏風(fēng)率為3.42%,平均漏風(fēng)率為3.45%,優(yōu)于6%行業(yè)標(biāo)準,標(biāo)志著本次3號爐空預(yù)器密封改造項目取得預(yù)期效果,技改項目取得圓滿成功。
錨定而動
回顧本次空氣預(yù)熱器技改歷程,有艱苦地智慧攻堅,也有付出勞動后的喜悅和收獲。
回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率大一直是困擾各火力發(fā)電廠的技術(shù)難題。該公司3號爐自投產(chǎn)以來,空氣預(yù)熱器密封一直采用的是硬密封結(jié)構(gòu),由于長期運行過程中磨損等客觀因素影響,漏風(fēng)率逐漸增大為11.38%,較行業(yè)標(biāo)準偏差較大。該公司鍋爐專業(yè)組經(jīng)過廣泛調(diào)研,根據(jù)空預(yù)器熱端漏風(fēng)占比大特點,綜合分析可調(diào)扇形板技術(shù)、柔性彈簧密封技術(shù)等多種空預(yù)器密封技術(shù),認真對比不變形恒定漏風(fēng)率密封技術(shù)特點,在以往徑向密封技術(shù)基礎(chǔ)上,優(yōu)化提升旁路密封以及中心筒密封,最終自主優(yōu)化改造方案,走出了一條創(chuàng)新之路。
新型密封技術(shù)加裝的密封系統(tǒng)與扇形板之間基本保持相對不動,實現(xiàn)了加裝部位的漏風(fēng)面積恒定不變,從而使漏風(fēng)率能在各種負荷狀態(tài)下保持恒定,特點是各工況下空預(yù)器漏風(fēng)率均較小,能夠有效提高鍋爐運行熱效率,降低廠用電率。
篤行致遠
4月28日,該公司3號機組小修正式開工。5月7日,空預(yù)器密封改造拉開帷幕。該公司設(shè)備管理人員從原始圖紙校對、現(xiàn)場測繪安裝、冷態(tài)調(diào)試等相關(guān)工序方面嚴格按照規(guī)范要求實施。
在項目具體施工中,項目技術(shù)負責(zé)人呂同昌充分發(fā)揮主體管理作用,對于徑向密封、軸向密封與旁路密封嚴格按照規(guī)范要求執(zhí)行,同步校核軸系的中心度、檢查修復(fù)倉隔板,消除了多項安全隱患。結(jié)合本次改造的空預(yù)器密封技術(shù)特點,對徑向密封組件入廠后逐一進行打磨、組裝、調(diào)平校直,全力保證密封件安裝的精度。大家牢記“細節(jié)決定成敗”的經(jīng)驗教益,特別針對徑向密封在中心筒焊接的結(jié)構(gòu)特點,從電焊線在中心筒接地的防護要求,到焊接時焊縫高度、焊縫平整光滑等要求,嚴格管控每一個工序細節(jié)。對于A、B側(cè)兩臺空預(yù)器96組徑向密封,重量達到52800公斤的密封組件,從預(yù)裝、粗調(diào)、精調(diào)全過程跟蹤,保證每一個組件在冷態(tài)時外端有約12毫米的伸縮量,從而保證熱態(tài)情況下密封件自由膨脹,各項工作正在有條不紊的推進中。
精益求精
在空預(yù)器密封改造現(xiàn)場,該公司領(lǐng)導(dǎo)每天到現(xiàn)場檢查項目實施情況。大家擰成一股繩、形成合力,堅決打好鍋爐漏風(fēng)治理、空預(yù)器漏風(fēng)率控制攻堅戰(zhàn)。
“這個徑向密封件接頭有焊點,差2毫米,不要緊?!?/p>
“不行,必須按照技術(shù)標(biāo)準上限進行!”
呂同昌經(jīng)常為了毫厘之差和乙方“吵架”。他每天守在現(xiàn)場,從每一個工序、每一個細節(jié)上入手,把關(guān)具體細節(jié)。呂同昌說:“徑向密封調(diào)整誤差在1毫米之內(nèi),看似非常艱難、實際通過努力完全可以達到?!薄拔覀兝鋺B(tài)管控好,熱態(tài)就少磨合、風(fēng)險就會少一些,我們上下同欲,就沒有攻克不了的難關(guān)?!眳瓮龂栏窆芸毓こ藤|(zhì)量,每個工藝都要對照密封組件圖紙驗收單逐一核對,認真查看空預(yù)器蓄熱元件安裝是否到位。
一分耕耘,一分收獲。6月3日,3號爐空預(yù)器密封改造項目硬件安裝終于完成,迎來了冷態(tài)驗收階段。
成效顯著
在這關(guān)鍵時刻,該公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理王江波、總工程師張賓帶隊來到現(xiàn)場驗收調(diào)試。
空預(yù)器通電旋轉(zhuǎn)那一刻,大家都仔細傾聽密封件摩擦聲響,目光集中到了電機電流表擺動情況,發(fā)現(xiàn)冷態(tài)磨合時電流基本維持在16安至18安之間,完全在預(yù)想范圍。
這才是初步驗證,更重要的是熱態(tài)帶負荷情況。6月12日,3號機組響應(yīng)調(diào)度命令,開始啟動,空預(yù)器同步加運,大家心都提到了嗓子眼上,空預(yù)器密封能否經(jīng)得住熱態(tài)考驗?改造是否真正成功?
結(jié)果顯示,空預(yù)器啟動熱態(tài)磨合第一階段電流最大21安,第二階段隨著負荷的增加,大負荷運行時,空預(yù)器電機電流最大擺動到26安,電流有持續(xù)增大趨勢,是不是密封件彎曲變形太多,導(dǎo)致電機電流偏大?正當(dāng)大家疑惑不解的時候,經(jīng)過穩(wěn)定負荷、鍋爐暖爐,最終空預(yù)器在熱態(tài)電流穩(wěn)定在17安左右,不再擺動,改造完全成功,集控室響起了熱烈掌聲。
對比改造前后的鍋爐SIS監(jiān)控系統(tǒng)煙風(fēng)系統(tǒng)主要參數(shù),一次風(fēng)機以及引風(fēng)機開度和電流較之前明顯下降,三大風(fēng)機整體電流較改造前降低約80安,節(jié)約廠用電效果顯著。
8月2日,該公司邀請大唐西北電力試驗研究院做空預(yù)器漏風(fēng)率實際測試,數(shù)據(jù)分析,大負荷運行期間3號爐空預(yù)器漏風(fēng)率在3.5%以內(nèi)。經(jīng)過節(jié)能效果計算,折合降低供電煤耗約為0.98克每千瓦時,年度節(jié)約標(biāo)煤約為1666噸,年度產(chǎn)生效益約為145萬元。3號爐空預(yù)器密封改造取得了良好效果,達到行業(yè)先進水平。
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